2011新年将至,在此,我将我工作上的一些所看所得跟大家分享一下!
记得在6月份刚踏入顺纺这个大门的时候,我对这里所有的事物都充满了新鲜感,新鲜的环境,同事们一张张陌生的面孔……但是,最让我感到好奇的还是我们宏盈车间的吊挂系统,全新的设计风格,独到的生产模式,都体现出吊挂生产的与众不同之处。
车间的第一条吊挂线出现在刘永忠组长带领的C1组上,该组在吊挂生产方面上发挥着领头羊的作用。从2009年12月20日运行至今,在领导们、组长及该组员工的共同努力下,该组别已完全摆脱了以前落后的生产方式,除特殊款式之外,平均日产量均在1500以上!完全没有再出现日产量为零的现象,且自吊挂正式上线到现在,平均的生产效率高达109.62%!未上吊挂之前平均的生产效率只为86.66%,相比之下整整提高了22.96%!基本上除了每天都能完成预期所定的目标产量之外,现场流水也比较平衡,人均WIP由之前的125.5件降至14.9件,极少有堆货的现象。
在C1组的引领下,车间相继增加了三条吊挂线,其中一条是朱德会组长带领的C2组,另一条是谢明敬组长带领的6组,还有一条原属于尾部,这条吊挂线将在2011年在B车间正式运转。
C2与C1组都有一个共同之处:产量相比以前提高得非常快,由之前平均产量316件提至现在的1139件,生产效率较以前也是呈明显上升的趋势。未上吊挂之前生产效率为71.82%,上了吊挂后生产效率为103.10%,人均WIP也有所下降,由之前的24.3件降至20.5件。
当然,6组也不例外,变化也比较大,但由于其生产的款式比较复杂,相对于前两个组别产量与生产效率提高得较慢,但是现场流水却比前两个组别流畅,堆货现在较少,人员调动也比较轻松,产前工作做得比较到位之余,产出第一件良品的时间也相对较快。
而C1组与C2组,虽然产量、生产效率提高了,但是生产流水却做得不够到位,体现在:组上经常出现因堆积而把衣架取下放置地上的现象,组长和管理人员没有及时处理,因而越堆越严重,甚至导致一些衣架断裂,这是其一;其二,就是各个工序的返工品不能及时得到解决,也没有放在该站的衣架车了,而是放在凳子或者直接放在地上,此现象比较多,严重影响了组上的美观和规范;还有一点就是牛仔车间场地垃圾比较多,未能及时清扫,而是拖到下班再处理,而且组上物料半成品摆放凌乱。希望这些不雅的现象能及时得到解决,还车间一个整洁、干净、规范的环境!
现场车间,看似简单其实并不简单,看似复杂,但是只要用心去管理,也没有复杂之说,希望我们将做得好的地方继续发扬,将每一个不足之处尽善尽美,只要我们全体员工共同努力,我相信我们一定能做到!